Blok DM-03 - Blok DM-03

Blok DM-03
Fabricante RKK Energia , JSC Krasnoyarsk Machine-Building Plant (desde 1990)
País de origem Rússia
Usado em Proton-M
Angara A5 (planejado)
Estágios associados
Família Blok D
Derivado de Blok DM-2
Blok DM-SL
Comparável Briz-M
Histórico de lançamento
Status Ativo
Total de lançamentos 5
Sucessos
(apenas estágio)
3
Fracassado 1
Estágio inferior
falhou
1
Primeiro voo 5 de dezembro de 2010
Especificações
Motores RD-58MF
Propulsor RP-1 / LOX

O Blok DM-03 ( russo : Блок ДМ-03 significa Bloco DM-03 ), índice GRAU 11S861-03 , é um estágio superior russo usado como um quarto estágio opcional no foguete portador Proton-M . Três foram lançados, o primeiro em dezembro de 2010; os dois primeiros lançamentos falharam antes da ignição do quarto estágio, o primeiro como resultado de um problema com a carga de combustível do Blok DM.

As versões iniciais do Blok DM-03 são movidas por um único motor RD-58M , queimando RG-1 e oxigênio líquido . A última evolução é impulsionada pelo RD-58MF aprimorado , uma evolução menos potente, mas mais eficiente do venerável motor. Ele pode transportar 25% mais propelente do que o Blok DM-2, que substituiu como um estágio superior do Proton para alguns lançamentos do governo. No entanto, a maioria dos lançamentos governamentais e todas as missões comerciais usam o Briz-M . As cargas úteis para os dois primeiros lançamentos Blok DM-03 eram grupos de três satélites Uragan-M para o programa GLONASS , com outras missões programadas para transportar mais três satélites Uragan-M e dois satélites Ekspress em lançamentos separados. O Blok DM pode injetar cargas úteis em órbita com mais precisão do que o Briz-M, tornando-o mais adequado para o lançamento de satélites como o Uragan-M, que não possuem motores de apogeu.

Quando a produção terminou em 2012, cinco estágios Blok DM-03 já haviam sido produzidos pela RKK Energia , para uso em foguetes Proton e potencialmente Zenit . Espera-se que uma nova versão do estágio superior seja introduzida assim que os cinco lançamentos forem concluídos; todos os cinco DM-03s foram programados para lançamentos de Proton entre 2010 e 2015. Durante uma entrevista em novembro de 2014, Vladimir Kolmykov, Diretor Geral Adjunto da Divisão Química da Fábrica de Construção de Máquinas de Krasnoyarsk, afirmou que a produção de Block-DM foi suspensa durante aquele ano, mas os trabalhos de palco e desenvolvimento do RD-58MF foram retomados ao longo de 2015.

Versões

O desenvolvimento para o estágio 11S861-03 está coberto pelo programa Dvina-DM ( Russo : Двина-ДМ ). As especificações deste programa ( Requisitos técnicos sobre o trabalho de desenvolvimento «Modernização do estágio superior« DM »para a classe de foguetes portadores pesados» ) define três evoluções diferentes do estágio 11S861-03:

  • 11S861-03 Fase I Versão 1 : A tarefa principal desta versão é o alargamento do tanque de propelente com modificações mínimas. A métrica de desempenho alvo é de 3.000 kg (6.600 lb) para GEO e 5.500 kg (12.100 lb) para um GTO de 1.500 m / s (4.900 pés / s) . Suas melhorias são:
    • Aumento do tamanho do tanque para 18,7 m (61 pés).
  • 11S861-03 Fase I Versão 2 : Esta versão apresentará melhorias gerais de desempenho. A meta de desempenho métrico é 3.200 kg (7.100 lb) para GEO e 6.000 kg (13.000 lb) para 1.500 m / s (4.900 pés / s) GTO. Suas melhorias são:
    • Substituição das caixas de aviônica e instrumentação.
    • O uso de unidade de controle avançada.
    • Substituição dos sistemas de navegação e telemetria Chezara Kvant-VD ( russo : Чезара Квант-ВД ).
    • Adaptado para usar o tipo de carenagem Proton-M 14S75 de 4.350 mm (171 pol.).
    • Melhorias estruturais para redução do peso seco.
  • 11S861-03 Fase II : Esta mudança finalmente aplicará a nova unidade de propulsão: A métrica de desempenho alvo é 3.600 kg (7.900 lb) para GEO e 6.600 kg (14.600 lb) para 1.500 m / s (4.900 pés / s) GTO. Suas melhorias são:
    • Mude os motores para o 11D58MF.
    • Use o motor principal para RCS e expansão.
    • Redução de peso estrutural.

Em 2014, a RSC Energia designou duas versões: 14S48 Persei (Perseus) e 14S49 , que incorporou a maioria das características do 11S861-03 Fase II proposto , incluindo o uso de propelentes não tóxicos em sistemas auxiliares de propulsão e novo sistema compacto de controle de vôo. O 14S48 usará um motor 11D58M, enquanto o 14S49 usará o motor 11D58MF de nova geração.

Lançamentos

s / n Foguete Data de lançamento Carga útil Resultado Observações
1L Proton-M 2010-12-05 , 10:25:19 UTC Uragan-M No.39
Uragan-M No40
Uragan-M No.41
Não disparado
Causa da falha
Falha de lançamento antes da ignição do Blok DM-03; Blok DM-03 overfuelled deixando foguete muito pesado para alcançar a órbita de estacionamento, reentrado antes da ignição do estágio 4
2L Proton-M 02/07/2013, 02:38:22 UTC Uragan-M No.48
Uragan-M No.49
Uragan-M No.50
Não disparou Falha de lançamento antes da ignição do Blok DM-03; falha de orientação de primeiro estágio, perda de controle logo após a decolagem
5L Proton-M 14/09/2015, 19:00 UTC Ekspress-AM8 Bem-sucedido
4L Proton-M 13/07/2019, 12:30:57 UTC Spektr-RG Bem-sucedido
6L Proton-M 24/12/2019, 12:03:02 UTC Elektro-L No.3 Bem-sucedido
Angara A5 2021 Luch-5M Planejado 14S48 Persei (Perseus)

Falhas

Em setembro de 2015, 3 Proton-M / Blok DM-03 foram lançados, dos quais 2 falharam. Na falha de 2010, o foguete era muito pesado para alcançar a órbita e reentrou na atmosfera durante uma fase costeira entre o final do vôo do terceiro estágio e o início da primeira queima do Blok DM-03, enquanto o vôo de 2013 falhou depois que o foguete saiu de segundos de controle após a decolagem.

O primeiro lançamento para usar o Blok DM-03 foi realizado em 5 de dezembro de 2010, do Site 81/24 no Cosmódromo de Baikonur . Esperava-se que o foguete implantasse três satélites Uragan-M para a constelação GLONASS, com os primeiros três estágios do Proton colocando o Blok DM e a carga em órbita baixa da Terra , e o Blok DM então impulsionando os satélites em suas órbitas terrestres médias operacionais . Durante os preparativos para o lançamento, o Blok DM-03 foi abastecido usando as instruções destinadas ao Blok DM-2, que incluíam uma instrução para encher os tanques até 90% da capacidade. Devido aos tanques maiores do DM-03, ele era mais propulsor do que o necessário para a missão e deixou o foguete pesado demais para entrar em órbita. O Blok DM, com carga útil ainda anexada, reentrou no Pacífico antes do início de sua primeira queima programada. Após a falha, o Blok DM-03 foi aterrado para mais testes, com um Proton-M / Briz-M e vários foguetes Soyuz-2 menores sendo usados ​​para os lançamentos do GLONASS nos próximos 30 meses.

O voo de julho de 2013, que marcou o retorno ao voo do Blok DM-03, foi outro lançamento do GLONASS, também realizado no Site 81/24, com decolagem ocorrendo no horário 02:38:22 UTC. O foguete saiu do curso quase imediatamente, antes de se desintegrar. A carenagem de carga útil e o estágio superior estavam entre as primeiras partes do foguete a se desprender. Os destroços caíram cerca de 1.000 metros (3.300 pés) da plataforma de lançamento, com as partes do foguete ainda intactas explodindo com o impacto. Uma investigação determinou que três sensores de guinada do primeiro estágio foram instalados ao contrário, resultando na falha do sistema de orientação do veículo.

Veja também

Notas de rodapé

  1. ^ a b Embora o lançamento de dezembro de 2010 tenha falhado antes que o Blok DM-03 fosse programado para realizar sua parte do vôo, foi descoberto que a carga de combustível incorreta do palco causou a falha

Referências